遇到一个项目,数控车床上下料。毛坯件两头外圆已加工。重量约15公斤。
用机器人给数控车上下料。现在的问题是定位精度不高,达不到要求。
原因一:当机器人的气爪抓起工件,4轴旋转,使工件轴线水平,然后送入车床卡盘。
水平翻转以后,由于重力作用,气爪的三个爪受力不平衡,有些略微下沉,造成定位精度不高。
原因二:与卡盘对接的这个点是示教的,工件在机器人夹持时与在卡盘上时,这两个点不能保证完全一致。
机器人送入,然后卡盘夹紧,然后机器人再松开。造成两者交替时,有一个两者都夹紧的状态,较劲。也是定位精度不高的原因。
各位大侠有遇到过吗?你们在机床上下料的过程中,都是怎样设计的?
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